困境突围与技术革新
深秋的阳光透过碳化硅厂高大的厂房玻璃窗,洒在锃亮的冶炼设备上,折射出耀眼的光芒。
车间里机器轰鸣,流水线有条不紊地运转,身着蓝色工装的工人们脸上洋溢着掩饰不住的喜悦。
这一年,对碳化硅厂而言,是载入史册的一年——经过一整年的优化革新,绿硅生产彻底摆脱了过去波动不定的困境,实现了稳定高效运转。到年底不仅全面完成了矿务局下达的各项考核指标,更超额达成了总公司制定的利润目标,创下了自建厂以来的最佳业绩。
更值得称道的是,这家不起眼的工厂,成为了矿务局推行股份制模式的先行者,为整个系统的改革探索出了一条切实可行的道路。
消息传开后,矿务局下属的十几家单位纷纷组团前来参观学习。
从清晨的第一缕阳光穿透厂区围墙,到日暮时分的余晖洒满车间,络绎不绝的考察队伍带着笔记本和相机,穿梭在各个生产区域。他们有的蹲在冶炼炉旁记录参数,有的围在中控室屏幕前询问操作细节,有的拉住老工人细细打听管理诀窍,恨不得把碳化硅厂的革新经验一股脑儿学回去。
作为工厂的带头人,魏明远始终秉持着开放共享的心态,不管是哪个单位的考察团,他都亲自陪同讲解,毫无保留地传授经验。无论是生产环节的技术优化要点,还是管理层面的机制创新逻辑,他都知无不言、言无不尽。
而在所有分享中,他重复最多的一句话便是:“干群齐心才是推动发展的动力。”这句话并非挂在嘴边的空洞口号,而是碳化硅厂从绝境中硬生生闯出来的真实写照——谁能想到,年初的他们还在倒闭边缘苦苦挣扎?
谁能想到,年初的碳化硅厂还深陷发展泥潭,甚至被贴上了“濒临倒闭”的标签?
那时,工厂的核心生产设备已连续运转八年,多数部件老化严重,不仅生产效率低下,还频繁出现故障停机的情况,平均每月因设备问题损失的生产时间就超过12小时。
更关键的是,传统冶炼工艺存在诸多短板:配料比例全凭老工人的经验估算,硅石与焦炭的配比长期固定在3.2:1左右,缺乏科学量化标准;温控环节依赖人工定时记录和手动调节,温度误差常常达到±5℃,直接导致产品合格率长期在85%左右徘徊,远低于行业先进水平。
再加上周边地区新建碳化硅厂陆续投产,市场竞争日益激烈,产品价格被不断压低,工厂的发展陷入了前所未有的瓶颈。总公司下达的1200万元年度利润指标,如同千斤重担压在每一位员工的心头,不少人都觉得这是“不可能完成的任务”,甚至已经开始偷偷找下家。
面对困境,厂长魏明远没有退缩,更没有选择“躺平”。
他深知,在激烈的市场竞争中,守旧就意味着被淘汰,唯有变革才能破局。可革新谈何容易?缺技术、缺经验,连职工都没信心,他能带领大家走出绝境吗?
于是,他第一时间召集工厂管理层和技术骨干开会,力排众议提出了全面革新的思路,并牵头成立了革新小组,亲自担任组长。
小组成员涵盖了技术科骨干、车间班组长和经验丰富的老工人,大家各司其职、分工协作,一头扎进了车间和实验室,开启了艰难的攻坚之路。
那段时间,魏明远几乎以厂为家,车间成了他的“办公室”,冶炼炉成了他的“老伙计”。
白天,他和工人们一起拆卸老化设备、排查故障隐患,亲手搬运零部件,手上磨起了厚厚的茧子,袖口和裤腿沾满了油污;
晚上,他回到办公室,桌上堆满了《碳化硅生产工艺手册》《工业窑炉温控技术》《无机材料合成原理》等专业书籍和厚厚的生产数据报表,对着密密麻麻的数据反复演算,常常熬夜到凌晨两三点。
有一次,为了解决绿硅结晶不均匀的核心难题,他连续三天三夜守在1250kW冶炼炉旁,每隔半小时就记录一次炉内温度、炉膛压力、电流强度、电极位置等各项关键数据,累计记录数据超过500组。
他一边记录一边分析,反复调整电极插入深度和原料布料方式,饿了就啃几口随身带的面包,渴了就喝几口凉水,眼睛里布满了血丝,声音也变得沙哑,却始终没有丝毫懈怠。可这样没日没夜地干,真的能找到解决办法吗?
在他的带动下,车间里的工人们也被激发出了前所未有的干劲。
青年技术员小张主动放弃了筹备已久的婚礼假期,扎根实验室反复测试配料比例——他心里清楚,厂里的革新关乎每个人的未来,婚礼可以推迟,破局的机会不能错过;
老班长刘师傅把刚上小学的孙子托付给家人,带领班组连续加班排查设备问题,他常说:“魏厂长都冲在前面,我们老伙计更不能掉链子”;
女职工王丽娟主动承担起数据整理工作,每天汇总分析上百组生产数据,为革新小组提供精准参考,哪怕加班到深夜,也从未抱怨。
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喜欢北大井人请大家收藏:()北大井人全本小说网更新速度全网最快。有人放弃了周末休息,有人推迟了探亲假期,大家心往一处想、劲往一处使,形成了攻坚克难的强大合力。
但技术革新的道路从来都不是一帆风顺的,失败和挫折如同家常便饭,一次次浇灭着大家的希望。
在优化生产工艺的过程中,他们遇到了一个又一个难题:第一次尝试将硅石与焦炭配比调整为3.0:1,本想提升产品纯度,结果却适得其反,产品中游离碳含量从原来的0.8%升至1.2%,远超行业标准——难道这条路真的走不通?
试图升级PLC自动温控系统时,由于新旧设备接口不兼容,导致连续两炉生产出现温度骤升故障,直接造成了上万元的经济损失;
优化原料破碎工艺时,因参数设置不当,出现了大量不合格碎料,生产线被迫停机整改。
一次次的失败让不少人开始产生动摇,甚至有老工人私下议论:“咱们建厂这么多年,一直都是这么干的,没必要冒这么大风险搞革新,维持现状至少不会亏。”
面对大家的疑虑和退缩情绪,魏明远没有指责,而是一次次召集大家开动员会。他拿着失败的数据报表,耐心分析问题所在:“困难像弹簧,你弱它就强。咱们现在遇到的问题,都是革新路上必然要经历的坎。”
他语气坚定地说:“我们既然选择了革新,就不能半途而废。每一次失败,都不是白费功夫,而是在为成功积累经验,每一次调整,都是在向目标靠近。”
他还主动承担起所有失败的责任,鼓励大家放下思想包袱,大胆尝试,不必担心犯错。可职工们的信心,真的能重新点燃吗?
为了尽快找到问题的症结,魏明远带着革新小组的核心成员,专程前往江苏、山东等地的先进碳化硅企业考察学习。
这一路千里迢迢,他们能学到真正有用的经验吗?会不会只是白跑一趟?
在一周的时间里,他们马不停蹄地走访了5家标杆企业,虚心向同行请教技术难题,详细观摩闭环式配料系统和智能温控窑炉的运行流程,全程录制操作视频,收集了20余组关键工艺参数、设备操作规范和管理流程等第一手资料。
白天考察学习,晚上就在住宿的酒店召开临时会议,结合本厂实际情况分析对比,梳理可借鉴的经验。
回来后,魏明远带领团队对原有工艺进行了大刀阔斧的改造。
在配料环节,摒弃传统的经验估算模式,引进精准电子计量设备,经过上百次实验,最终将硅石、焦炭、石英砂的配比精准锁定为2.9:1:0.1,让原料利用率从原来的78%大幅提升至89%——工人操作时明显感觉到,配料精准后,后续冶炼的稳定性大大提高;
在温控环节,淘汰老旧的人工调节方式,引进S7-300系列PLC温控模块,搭建智能温控系统,实现了1800-2200℃冶炼温度的±1℃精准调控,彻底解决了温度波动大的难题,操作工小李说:“以前盯着温度计手动调节,手心全是汗,现在系统自动控温,省心又靠谱”;
在生产流程上,优化了“配料-冶炼-破碎-分级”全链条流水线,重新规划车间布局,减少了3个中间转运环节,将物料损耗率从5%降至2.3%。
在这场革新浪潮中,工人们也充分发挥自己的智慧,贡献了许多“金点子”。
老工人王师傅从事冶炼工作二十多年,对生产流程中的痛点了如指掌。他发现传统人工加料方式不仅效率低下,还容易造成原料堆积,影响冶炼效果,便主动琢磨改进方案。
他查阅资料、绘制图纸,利用车间废弃的零部件,反复试验打磨,最终研制出一种螺旋式定量加料装置。这种装置通过变频电机控制加料速度,不仅让每小时加料量从原来的1.2吨提升至1.8吨,加料均匀度还提升了40%,有效避免了原料堆积问题,为工厂节省了大量生产成本。可谁也没想到,一个老工人的小发明,竟然能带来这么大的改变!
青年技术员小李则针对破碎环节的粉尘问题,设计了一套简易的粉尘回收装置,既改善了车间工作环境,又实现了原料的二次利用。
随着一系列技术革新措施的落地生根,碳化硅厂的生产状况得到了根本性改善。
产品合格率从85%稳步提升至97%以上,生产效率提高了30%,设备故障停机时间每月减少至2小时以内,成功摆脱了年初的发展困境,不仅提前三个月完成了矿务局下达的考核指标,更为后续的产能升级和效益增长奠定了坚实基础。
厂区里的机器运转更顺畅了,工人们的脸上多了笑容,曾经弥漫的悲观情绪被昂扬的斗志所取代,整个工厂焕发出勃勃生机。
可这仅仅是开始,接下来他们还将面临电费涨价、高端市场开拓等更大的挑战,魏明远和他的团队,还能继续创造奇迹吗?
【作者有话说】:绝境翻盘!魏厂长带头硬刚,干群齐心攻克技术难关,碳化硅厂终于起死回生!老工人的发明、青年技术员的坚守,每一个奋斗瞬间都让人热血沸腾!下一章电费涨价危机来袭,他们将如何应对?点赞催更不迷路,评论区扣“实干必胜”,为碳化硅厂加油,一起见证更多奇迹!觉得剧情够燃的兄弟姐妹们,别忘了给个五星好评,你们的支持就是我爆更的动力!
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